摘 要:還原熟料的危害很多,影響窯的產(chǎn)量、煤耗及熱工制度的穩(wěn)定,影響熟料、水泥的質(zhì)量、外觀顏色等。從煅燒角度、系統(tǒng)工藝參數(shù)的操作情況分析熟料燒成還原氣氛的成因,提出對煙室圈梁進(jìn)行改造的措施。改造后,窯內(nèi)還原氣氛得到徹底解決。
關(guān)鍵詞:燒成系統(tǒng);還原熟料;節(jié)能; 降耗
0 引言
我公司1#線6000t/d熟料燒成系統(tǒng)采用南京凱盛院設(shè)計的五級雙系列旋風(fēng)預(yù)熱器、噴旋式在線分解爐、Ф5.2m×74m回轉(zhuǎn)窯、第三代篦式冷卻機(jī)等設(shè)備。于2007年投產(chǎn),運行時常出現(xiàn)還原熟料現(xiàn)象,一直未得到有效控制消除。本文通過分析熟料燒成系統(tǒng)還原氣氛的成因,提出相應(yīng)的解決措施。
1 成因分析
1.1 從煅燒的角度分析
(1)風(fēng)、煤、料配合不好。窯系統(tǒng)排風(fēng)不夠或喂料太多,窯頭喂煤量過多,在一、二次風(fēng)量不變的情況下,窯內(nèi)氧含量明顯不足,導(dǎo)致煤粉燃燒不完全而產(chǎn)生還原氣氛;窯尾分解爐喂煤量過多,將導(dǎo)致預(yù)熱器框架內(nèi)溫度升高,因而易在縮口、斜坡等部位產(chǎn)生結(jié)皮,影響了窯內(nèi)通風(fēng),同樣易使窯內(nèi)氧含量不足,產(chǎn)生還原氣氛;窯系統(tǒng)出現(xiàn)工藝故障,如窯內(nèi)結(jié)大球、結(jié)圈或長厚窯皮,窯尾下料斜坡積灰等均可影響窯內(nèi)通風(fēng),造成煤粉不完全燃燒易使窯內(nèi)氧含量不足,產(chǎn)生還原氣氛。窯尾任一部位通風(fēng)截面積變小勢必影響窯內(nèi)通風(fēng),煤粉在缺氧狀態(tài)下燃燒,窯況逐步變差,直至減料處理。強(qiáng)制加大高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)雖有所改善,勢必增加燒成工序電耗,C1出口溫度上升,引起煤耗增加,日常對煙室斜坡、分解爐下縮口、煙室側(cè)壁等部位結(jié)皮、積料的清理尤其重要。
(2)燃燒器斷面位置調(diào)整不當(dāng)。燃燒器噴嘴愈接近料層,還原熟料生成愈多,以水平方向靠近料層尤甚。噴嘴靠近料層,火焰鋪在物料表面上,火焰中的炭粒緊貼物料向前運行,由于火焰與物料表面間隙變小,氧氣含量不足,因而在物料表面產(chǎn)生嚴(yán)重的還原氣氛:未燃或正在燃燒的炭粒又容易落入熟料中,落入到熟料中的碳粒減少了與氧氣接觸的機(jī)會,因而產(chǎn)生還原氣氛。特別是當(dāng)煤粉細(xì)度過粗或使用低揮發(fā)分煤時,情況更嚴(yán)重。
(3)煤的燃燒性能差。影響煤的燃燒性能主要有原煤的質(zhì)量,煤粉質(zhì)量,二、三次風(fēng)溫,燃燒器性能等。原煤質(zhì)量差主要是:煤的灰分大、發(fā)熱量低、揮發(fā)分低等;煤粉質(zhì)量差主要是指細(xì)度大、水分大等;二、三次風(fēng)溫低,主要是影響窯頭溫度,致使黑火頭變長;燃燒器也影響煤的燃燒性能,好的燃燒器能使煤風(fēng)混合充分而均勻,加速燃燒,改變煤的燃燒性能。當(dāng)煤的燃燒性能變差,還原熟料生成量增高。煤粉的燃燒性能差,一方面燃燒速度慢,未燃盡煤??赡苈湓谖锪现?span lang="EN-US">(指出現(xiàn)液相后的物料),形成還原氣氛。
(4)工藝設(shè)備上存在一些問題。窯尾系統(tǒng)漏風(fēng)、篦冷機(jī)鎖風(fēng)閥的失控漏風(fēng)、三次風(fēng)閥及撒料棒的失修使三次風(fēng)量變大等,將直接導(dǎo)致窯內(nèi)通風(fēng)量減少,易使窯內(nèi)產(chǎn)生還原氣氛;燃燒器噴嘴的嚴(yán)重變形,影響風(fēng)煤的混合和火焰形狀,使火焰局部產(chǎn)生還原氣氛;臨時止料停窯次數(shù)多,有的停窯時間長,中間吹煤補(bǔ)火,造成煤粉大量落在物料上造成不完全燃燒,產(chǎn)生還原氣氛等,這些都將導(dǎo)致還原熟料的產(chǎn)生。
(5)入窯生料質(zhì)量的波動。入窯生料成分變化大,尤其是熟料中Fe2O3,含量的變化,Fe2O3含量大的熟料,燃燒過程中還原氣氛更加敏感,黃心率大大增加,這主要是由于Fe2O3含量較大,,當(dāng)處于還原氣氛時,增加了三價鐵離子還原成二價鐵離子的機(jī)會和數(shù)量,導(dǎo)致黃心率增加。另外,在熟料Fe2O3含量正常情況下,隨著CaO含量的增加,還原熟料量增加,主要是由于熟料中CaO含量增加,熟料的易燒性下降,相應(yīng)地要提高燒成溫度,從而增加了窯內(nèi)的用煤量,當(dāng)風(fēng)煤配比不合理時,就產(chǎn)生還原氣氛,從而增大了還原熟料的生成。
(6)原料中有害成分。原料中有害成分含量過高,尤其是硫堿比越高,越容易結(jié)皮,造成通風(fēng)不良;加之堿、硫、氯的富集循環(huán)與二次揚(yáng)塵形成的低共熔物造成長厚窯皮及結(jié)圈、結(jié)球,出現(xiàn)大料團(tuán)等現(xiàn)象,尤其在長時間停窯保溫時更為明顯。
1.2 從系統(tǒng)工藝參數(shù)的操作情況分析
(1)生料喂料量和喂煤量大。生料喂料量大,燒成所需熱量多,為保證預(yù)熱器溫度及燒成溫度,勢必要加大喂煤量,而喂煤量大,空氣相對不足,煤粉不完全燃燒,產(chǎn)生還原氣氛,為產(chǎn)生還原熟料創(chuàng)造了條件。在實際操作中,如不恰當(dāng)?shù)卦龃蟾G頭喂煤量,將不可避免地產(chǎn)生還原熟料。
(2)系統(tǒng)壓力工藝參數(shù)控制不合理。特別是窯尾壓力,還有三次風(fēng)壓力等。窯尾負(fù)壓一般在200~300Pa,當(dāng)窯尾負(fù)壓絕對值低于正常的工藝控制參數(shù)時,則窯內(nèi)通風(fēng)量減少,可導(dǎo)致窯內(nèi)煤粉的不完全燃燒,產(chǎn)生還原氣氛。在各風(fēng)道和窯內(nèi)通風(fēng)暢通的情況下,三次風(fēng)壓力一般在-300~-600Pa,若三次風(fēng)壓力大,比如為-750Pa時,則從窯頭抽風(fēng)多,影響入窯的二次風(fēng)量,造成窯內(nèi)空氣不足,同樣會導(dǎo)致燃料不完全燃燒,形成還原氣氛。
(3)系統(tǒng)溫度工藝參數(shù)控制不合理。窯尾溫度:窯尾溫度一般在950~1050℃。當(dāng)窯尾溫度高時,分解爐縮口易結(jié)皮,影響窯內(nèi)通風(fēng),為產(chǎn)生還原熟料創(chuàng)造條件。窯前(指燒成帶)溫度:當(dāng)窯前溫度高時,火焰發(fā)亮。如因生料KH值高、喂煤量大、內(nèi)風(fēng)過大、短火急燒,可產(chǎn)生致密性黃心料。
(4)篦式冷卻機(jī)及窯內(nèi)料層厚度的影響。當(dāng)式冷卻機(jī)篦速慢時,熟料料層厚,透氣性差,二次風(fēng)攜氧量不足,易出現(xiàn)燃料不完全燃燒,為產(chǎn)生還原熟料創(chuàng)造了條件。另外,當(dāng)回轉(zhuǎn)窯的窯速慢時,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)物料多,填充系數(shù)大,一方面減少了窯內(nèi)通風(fēng)面積,造成通風(fēng)不良,不利于熱傳導(dǎo);另一方面燃燒器噴嘴的位置與窯內(nèi)物料的填充系數(shù)關(guān)系非常大,當(dāng)填充系數(shù)發(fā)生變化時,相對使噴嘴接近了料層表面,燃燒器位置不合理,從而也為產(chǎn)生還原熟料產(chǎn)生了條件。
2 解決措施
2.1 煙室圈梁改造前調(diào)整
2.1.1 調(diào)整三次風(fēng)閥
三次風(fēng)管通風(fēng)面積由60%調(diào)至30%,三次風(fēng)減少使得尾煤燃燒不好,窯尾分解爐喂煤量過多,將導(dǎo)致預(yù)熱器框架內(nèi)溫度升高,因而易在縮口、斜坡等部位產(chǎn)生結(jié)皮,影響了窯內(nèi)通風(fēng),窯內(nèi)還原氣氛加重,煤耗升高,形成惡性循環(huán)。
2.1.2 增大高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)
窯尾強(qiáng)制拉風(fēng)在通風(fēng)面積不變的情況下,窯內(nèi)風(fēng)速加快導(dǎo)致火焰拉長,煅燒強(qiáng)度不夠,煙室風(fēng)速加快,系統(tǒng)物料內(nèi)循環(huán)增加,導(dǎo)致分解爐負(fù)荷加重,結(jié)皮嚴(yán)重從而導(dǎo)致窯內(nèi)通風(fēng)進(jìn)一步減小,無法徹底解決窯內(nèi)還原氣氛。同時,高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)加大,使C1出口回灰增加,降低熟料產(chǎn)量,增大熟料能耗,
2.1.3 調(diào)整燃燒器
將燃燒器從偏料位置調(diào)整至中心位置,使燃燒器噴嘴以水平方向遠(yuǎn)離料層。由于火焰與物料表面間隙變大,氧氣含量相對增加,因而在物料表面產(chǎn)生還原氣氛減弱:未燃或正在燃燒的炭粒落入熟料中的概率減小,還原氣氛得到一定改善,但并未徹底杜絕。
2.1.4調(diào)整煤粉質(zhì)量
為改善煤粉質(zhì)量,降低出磨煤粉水分,提高細(xì)度,還原氣氛得到一定改善,但煤磨臺時產(chǎn)量有所降低無法滿足正常的生產(chǎn)需求。
2.1.5 調(diào)整冷機(jī)
將篦冷機(jī)一段充氣梁篦板結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造,提升了通風(fēng)面積。雖然供風(fēng)量充足,但由于窯內(nèi)通風(fēng)截面積有限,窯頭出現(xiàn)正壓現(xiàn)象,故還原氣氛不是冷機(jī)供風(fēng)不足所致?;剞D(zhuǎn)窯窯尾圈梁改造圖紙見圖1。
2.2 煙室圈梁改造
公司在2021年初大修時對窯尾煙室圈梁進(jìn)行改造以改善窯內(nèi)通風(fēng)。具體方案如下:將原先的圈梁直角改為斜面來增加圈梁至斜坡垂直距離增大200mm。
2.3 煙室圈梁改造后調(diào)整
(1)改造完成后窯內(nèi)通風(fēng)增大,降低了三次風(fēng)的風(fēng)量,窯尾煙室通風(fēng)面積增大,降低了整個預(yù)熱器系統(tǒng)的阻力,做出如下調(diào)整:①三次風(fēng)通風(fēng)面積由30%提至80%;②高溫風(fēng)機(jī)由89%降至75%。
(2)燃燒器依然保持改造前的中心位置;由于煤粉質(zhì)量的提高降低了煤磨臺時產(chǎn)量,對煤磨的選粉機(jī)、噴口環(huán)、液壓站進(jìn)行了優(yōu)化升級改造。
2.4 改造前后效果分析
改造前窯尾煙室氣體檢測如圖3,改造后窯尾煙室氣體檢測如圖4;改造前系統(tǒng)參數(shù)如圖5,改造后系統(tǒng)參數(shù)如圖6。
從改造前后數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),煙室CO已經(jīng)完全消除氧含量增加,氮氧化物明顯升高,窯內(nèi)燒成狀況得到改善,由于煙室圈梁與斜坡垂直距離增加,將整個預(yù)熱器系統(tǒng)的阻力降低,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低,C1出口風(fēng)壓降低,降低了系統(tǒng)能耗。尾煤用量從23t/h左右降至18t/h左右,頭煤從13t/h降至12t/h,高溫風(fēng)機(jī)電流從315A降至217A,每天節(jié)電3萬度左右。
3 結(jié)束語
本文針對生產(chǎn)運行時常出現(xiàn)還原熟料現(xiàn)象,一直未得到有效控制消除的問題,對熟料燒成系統(tǒng)還原氣氛的成因進(jìn)行分析,并提出解決措施。綜上措施調(diào)整后,C1出口風(fēng)壓降低約700Pa,標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低約3kg/t,噸熟料綜合電耗降低約5kWh/t,窯內(nèi)還原氣氛得到徹底解決。 作者:李德良,董曉明